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羅茨風(fēng)機_三葉羅茨鼓風(fēng)機廠家-山東錦工有限公司

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羅茨鼓風(fēng)機漏氣聲音什么原因_羅茨風(fēng)機

時間:20-11-21  來源:錦工羅茨風(fēng)機原創(chuàng)

羅茨鼓風(fēng)機漏氣聲音什么原因:L型羅茨風(fēng)機齒輪箱漏氣、漏油分析及處理實踐

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羅茨鼓風(fēng)機漏氣聲音什么原因:關(guān)于羅茨風(fēng)機的一些問題

  正常使用的羅茨風(fēng)機,用著用著就發(fā)現(xiàn)風(fēng)量不夠用了,此時發(fā)生風(fēng)量變小的情況,我們應(yīng)該怎么辦呢?關(guān)于這點,大家可以從以下幾點入手:

  1、檢查設(shè)備是否存在故障

  羅茨風(fēng)機在使用時間長了之后,存在風(fēng)量減低的情況很常見,原因是設(shè)備運行久了之后,它內(nèi)部的間隙會變大,造成風(fēng)量下降,如果我們檢查設(shè)備不存在故障,很有可能是內(nèi)部零件間隙的問題。

  2、檢查管道是否存在破損漏氣的情況

  管道如果存在漏氣的情況,會直接導(dǎo)致風(fēng)量下降,如果漏氣嚴(yán)重,還可能會出現(xiàn)壓力表表壓下降的情況,這種情況相當(dāng)于風(fēng)機增加了旁路接口。

  3、檢查設(shè)備皮帶是不是松了

  還有一項需要我們檢查的是羅茨風(fēng)機的皮帶,如果是直連傳動的則不需要檢查,皮帶松了之后,會打滑,打滑會造成轉(zhuǎn)速減低,造成風(fēng)量下降。

  4、選型不準(zhǔn)確

  如果我們的設(shè)備是新采購的風(fēng)機,我們有定要檢查一下設(shè)備的選型是否準(zhǔn)確,在設(shè)備各項指標(biāo)正常的情況下,設(shè)備風(fēng)量不夠,說明是選型余量不足,造成風(fēng)量不夠用。

  5、風(fēng)量不足該怎么辦呢?

  如果我們的羅茨風(fēng)機存在故障,那么先排掉故障,再檢查設(shè)備的風(fēng)量是否符合需要,如果我們的設(shè)備是常規(guī)的,因為長時間使用,造成的設(shè)備風(fēng)量下降,我們可以替換設(shè)備的皮帶輪,來增加設(shè)備的轉(zhuǎn)速,達到調(diào)整風(fēng)量的目的,我們還可以調(diào)整電機的頻率,來達到調(diào)整電機轉(zhuǎn)速,進而達到調(diào)整設(shè)備轉(zhuǎn)速的目的,控制風(fēng)量。

羅茨鼓風(fēng)機漏氣聲音什么原因:機械密封漏氣怎么辦?實際案例進行分析總結(jié)!錦工風(fēng)機

  1、羅茨鼓風(fēng)機機械密封泄漏情況分析

  鼓風(fēng)機在作業(yè)過程中,不斷產(chǎn)生靜環(huán)面裂開以及面積較小的崩碎現(xiàn)象,同時機內(nèi)的靜環(huán)不可以伸縮,機械密封和風(fēng)機軸兩者之間的動環(huán)O形圈出現(xiàn)嚴(yán)重的磨損現(xiàn)象,另外,機械密封里面還產(chǎn)生泄漏等現(xiàn)象,造成裝置作業(yè)承受較大的威脅。

  2、泄漏原因分析

 ?、倥欧诺臍怏w內(nèi)含有過多的水分以及雜質(zhì)。如果氣體中這兩者物質(zhì)的含量超標(biāo),氣體非常容易產(chǎn)生黏稠狀沉積物,并且這些物質(zhì)會牢牢地粘附在風(fēng)葉上,致使風(fēng)機不可以轉(zhuǎn)動;另外,其還能夠令風(fēng)機腔體以及機械密封靜環(huán)兩者內(nèi)部的表面沉積大量的積渣,最終直接影響密封面的性能,余下的原因均和機械密封有關(guān)?;剞D(zhuǎn)式鼓風(fēng)機

 ?、谝话銇碚f,羅茨鼓風(fēng)機上運用N型雙端面來進行機械密封,但是該設(shè)計具有很高的壓縮量;并且結(jié)構(gòu)當(dāng)中的靜環(huán)座內(nèi)O形圈體積很大,在一定程度上會降低機械密封彈簧的彈性,從而影響到靜環(huán)工作情況,使其在靜環(huán)座內(nèi)不能夠開展自由滑動,最終造成機械密封產(chǎn)生泄漏的現(xiàn)象。

 ?、廴绻O(shè)計當(dāng)中選用的動環(huán)裝配方式不適合。該原因可以造成機械密封內(nèi)的動環(huán)定位難度大,并且其和軸會出現(xiàn)相對轉(zhuǎn)動的現(xiàn)象,若動環(huán)內(nèi)O形圈無法工作或者風(fēng)機轉(zhuǎn)子軸的某部分零件造成破壞,能夠?qū)е屡欧诺臍怏w產(chǎn)生泄漏現(xiàn)象。

  3、故障解決方案

 ?。?)在風(fēng)機中增加過濾網(wǎng),限定排放氣體當(dāng)中包含的固體顆濃度,科學(xué)設(shè)置濃度低于100mg/m3。另外,合理控制氣體水分,避免機器被蝕。

 ?。?)對機械密封壓縮量進行科學(xué)的設(shè)置,合理設(shè)計機械密封彈簧以及靜環(huán)O形圈兩者的大小。本研究中鼓風(fēng)機的機械密封屬于RRD-N-65型雙端面,其具體固定腔體大小為34mm,沒有開展機械密封之間的大小為40mm,經(jīng)過計算可以知道機械密封單邊具體壓縮量有3mm,但是設(shè)計人員卻將其計為2.7mm,由此極其容易造成泄漏事件,此外,設(shè)計人員還應(yīng)該對介質(zhì)端實際壓縮量客觀進行修改,將其調(diào)整至2mm。同時,大氣側(cè)機械密封壓縮量也應(yīng)該開展調(diào)整,科學(xué)將其改進為2.5mm以及適當(dāng)降低靜環(huán)座內(nèi)O形圈面積,加大機械密封彈簧鋼絲體積,確保靜環(huán)座中的靜環(huán)能夠進行自由滑動,由此能夠避免泄漏事件。

 ?。?)使用合適的機械密封裝配工藝。機械密封方式和一般的密封差別很大,其安裝順序也并不相同。密封襯套和軸安裝前需要加熱,但是當(dāng)軸承組件完成安裝在緊背帽時,密封襯套的溫度已經(jīng)降低并且僅僅粘附在軸上,背帽形成的軸向預(yù)緊力較低,由此造成動環(huán)不能夠滑動。另外,受到靜環(huán)腔體中彈簧的影響,導(dǎo)致造成動環(huán)內(nèi)O形圈和械密封動環(huán)兩者之間出現(xiàn)相對風(fēng)機軸轉(zhuǎn)動的狀況,情況過于嚴(yán)重時可以造成兩者產(chǎn)生相互磨損的現(xiàn)象。對此,工作人員應(yīng)該對鋼制頂管進行加工,軸套加熱后馬上安裝在軸上,然后再把頂管安裝至密封襯套外側(cè),并且再使用背帽將其牢牢鎖住,等到完全冷卻再把背帽取下,接著開展剩下的續(xù)安裝程度由此,便能夠完全克服動環(huán)安裝存在不足的現(xiàn)象,進而避免鼓風(fēng)機出現(xiàn)泄漏。

  綜上,羅茨鼓風(fēng)機經(jīng)過正確的調(diào)整后,一方面降低了檢修時間,另一方面還可以節(jié)省檢修資源,并且鼓風(fēng)機的工作效率以及穩(wěn)定性均獲得了顯著的增加。

  錦工風(fēng)機是一家生產(chǎn)羅茨風(fēng)機近20年的廠家,如果您有此方面的采購定制問題,可以聯(lián)系我們的全國免費客服熱線

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羅茨鼓風(fēng)機漏氣聲音什么原因:羅茨鼓風(fēng)機運行時流量不足的解決方法

  羅茨鼓風(fēng)機的流量與羅茨鼓風(fēng)機的轉(zhuǎn)速、鼓風(fēng)機內(nèi)部間隙、系統(tǒng)阻力及管道氣密性相關(guān)。轉(zhuǎn)速越高,流量越大;內(nèi)部間隙越大或者阻力越大,流量越小;管道漏氣則流量下降。因此,如果一臺羅茨鼓風(fēng)機選型恰當(dāng),運轉(zhuǎn)一段時間后才出現(xiàn)流量不足的現(xiàn)象。

  羅茨鼓風(fēng)機的流量與轉(zhuǎn)速呈正相關(guān)。如果流量下降,那么一種可能就是轉(zhuǎn)速下降了,而轉(zhuǎn)速下降最大的原因就是皮帶打滑。羅茨鼓風(fēng)機與電機的聯(lián)接方式有兩種,一種是直聯(lián),即用聯(lián)軸器聯(lián)接,另一種是帶聯(lián),即用皮帶輪聯(lián)接。對于用帶聯(lián)的風(fēng)機,皮帶若在皮帶輪上打滑,風(fēng)機的轉(zhuǎn)速就會下降,導(dǎo)致流量下降,無法建立起所需的壓力。因此,若發(fā)現(xiàn)風(fēng)機流量下降,壓力達不到要求,就去檢查一下聯(lián)接風(fēng)機和電機的皮帶輪,將皮帶張緊,或者更換皮帶、增加皮帶根數(shù),確保風(fēng)機轉(zhuǎn)速正常。

  羅茨鼓風(fēng)機所在系統(tǒng)的阻力增大也會導(dǎo)致風(fēng)機流量下降。因此,風(fēng)機若出現(xiàn)流量不足的現(xiàn)象,就應(yīng)檢查一下進口過濾器——進口過濾器堵塞會造成進氣阻力增大。一旦發(fā)現(xiàn)進口過濾器堵塞,就應(yīng)清洗過濾器,并將進口壓力調(diào)整到規(guī)定值。

  管道漏氣也是羅茨鼓風(fēng)機流量下降的一大元兇。因此,檢查管道、緊固各個聯(lián)接部位,并修復(fù)漏氣的部件,就能挽回部分流量損失。

  羅茨鼓風(fēng)機的流量隨鼓風(fēng)機內(nèi)部間隙的增大而減小。即,流量下降也可能是鼓風(fēng)機內(nèi)部間隙變大導(dǎo)致的,而造成風(fēng)機內(nèi)部間隙變大的重要原因是葉輪磨損。因此,若不能在其它因素上找到流量下降的罪魁禍?zhǔn)?,則應(yīng)拆開風(fēng)機,看看是不是葉輪磨損了。輸送腐蝕性氣體、粉塵多、空氣濕度大等,都有可能導(dǎo)致葉輪磨損至風(fēng)機內(nèi)部間隙變大。如若發(fā)現(xiàn)是這種情況,則應(yīng)調(diào)校風(fēng)機內(nèi)部間隙,甚至更換轉(zhuǎn)子。

  羅茨鼓風(fēng)機在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)與使用狀態(tài)下的容積流量是不變的,但因為空氣密度(ρ) 、含濕量( ds) 等發(fā)生了變化,導(dǎo)致鼓風(fēng)機輸送至曝氣池的供氧量( FOR) 在冬季溫度降低時增加、夏季溫度升高時降低??諝饷芏仍黾?那么羅茨鼓風(fēng)機所供給的干空氣的質(zhì)量流量較標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)大幅度增加,從而引起供氧量增加,從運行的實際測量情況來看,每年冬季曝氣池的溶解氧較夏季會高出1~3mg/ L 。

  羅茨鼓風(fēng)機

  因此,羅茨鼓風(fēng)機在生產(chǎn)運行過程中,需要針對這種變化對設(shè)備進行及時的調(diào)整,使羅茨鼓風(fēng)機的充氧能力與實際運行中的需氧量相適應(yīng)。對于羅茨鼓風(fēng)機來說,使用變頻器,通過改變風(fēng)機轉(zhuǎn)速來調(diào)整供風(fēng)量是很經(jīng)濟實用的。在高原地區(qū)使用時,環(huán)境大氣壓力也會發(fā)生變化,壓力比相應(yīng)升高,那么,羅茨鼓風(fēng)機的泄漏流量qvb則會增大,羅茨風(fēng)機這將導(dǎo)致鼓風(fēng)機所供應(yīng)的空氣容積流量減少,也可能造成供氧量不足。

  風(fēng)機在運行中,常常發(fā)生流量過多或不足的現(xiàn)象。產(chǎn)生這種現(xiàn)象的原因很多,如果是在使用過程中發(fā)生流量時大時小的現(xiàn)象,主要由于管網(wǎng)中的阻力時大時小,或風(fēng)機在飛動區(qū)域工作等緣故;如果是在使用過程中,在較長時間內(nèi)流量逐漸減小,或在短時間內(nèi)流量突然減少,這主要是由于管網(wǎng)堵塞而造成的。

  1.原因:傳動帶松動,轉(zhuǎn)速降低,或原動機轉(zhuǎn)速下降;處理方法:調(diào)整或更換傳動帶,查找原動機轉(zhuǎn)速降低原因并消除。

  2.管道法蘭漏氣;處理方法:更換法蘭襯墊。

  3.原因:軸封裝置漏氣;處理方法:修復(fù)軸封裝置。

  4.原因:安全閥漏氣;處理方法:研磨或更換密封環(huán)。

  5.原因:轉(zhuǎn)子各部分間隙大于規(guī)定技術(shù)要求;處理方法:調(diào)整各部分間隙。

  6.原因:進口氣體過濾器堵塞;處理方法:清理氣體過濾器。

  7.原因:風(fēng)機任一段的吸入口氣體溫度過高;處理方法:調(diào)整冷卻水量,必要時清洗冷卻器。

  8.原因:密封間隙過大;處理方法:調(diào)整間隙。

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